匠心“微”改見真章
廈煙公司產業工人以“小改小革”點亮生產線
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收藏“五一”期間,走進廈門煙草工業有限責任公司(以下簡稱“廈煙公司”)生產一線,一群平均年齡不足35歲的青年產業工人,正用他們手中的扳手和鍵盤,攻克一個個生產難題,用“小改小革”書寫著新時代勞動者的精氣神。
“曾經,ZJ17卷接機的傳統輸送結造成的出煙堵塞停機,是我們很頭疼的問題。”青年維修工賈龍強苦笑道,“那時候,輸送皮帶每月就要更換1次。”為了解決這個問題,他和幾個青年維修工,泡在機台一個多月,拆了6個舊部件,制定出3套方案,在你一言我一語的討論中,把“降速緩沖”和“軟著陸”的概念變成了現實。改造后的裝置讓皮帶更換周期拉長到12個月,檢修周期從1年延至2年,從根源上避免了產品質量缺陷的產生。 “以前修設備是‘換零件’,現在是‘改基因’。”機台旁的老操作員感慨道,“以前年輕人擔心有麻煩,現在他們是‘自找麻煩’,非要把設備調到最佳狀態不可。”

青年維修工開展ZJ17卷接機高位柔性出煙自主改造
這種“自找麻煩”的勁頭,在廈煙公司物流部同樣上演。隨著異型煙生產任務轉移,原有分揀線因導向尺寸固化,無法適應異型煙箱的輸送。面對常規與異型的兩難,物流維修班沒有選擇昂貴的整線置換,而是用一個“32厘米”的精巧設計給出了答案。團隊通過拆除原有固定導向欄,定制加工專用延伸片,將輸送通道精准向外拓寬至32厘米。這一改動“以小博大”,既保障了常規煙箱的順暢通過,又為異型煙提供了“定制通道”。
“改的是尺寸,破的是思維定式。”維修班長鄭文連感慨道。半個月的自主施工,換來的是異型煙從分揀到碼垛的全自動、零堵塞流轉。

技術人員對改造后的分揀線進行檢修調試
如果說機械改造是外科手術,那麼發生在制絲車間的變革則是一場精密的神經重構。面對CTD氣流烘絲機出口水分波動大的“小毛病”,制絲車間的青年技術骨干沒有在硬件上大動干戈,而是選擇沉入數據海洋,系統重構了物料流量預測、蒸汽定比施加、含氧量區間控制及出口水分三級調控等關鍵參數模型。優先調整風量,再調整溫度,最后微調流量,他們將原有的單一控制升級為三級遞進調控,形成穩定的工藝閉環,用邏輯和算法,把產品均質化水平推向了新高度。

技術人員進行CTD智能烘絲程序調試
從卷包車間的一條皮帶、物流線上32厘米的寬度,到制絲模型中的一串代碼……廈煙公司產業工人用“小改小革”撬動高質量發展大效能,他們用自主改造的底氣、精益求精的執著和敢為人先的銳氣証明,只要敢於創新、精益求精,每一顆螺絲釘都能閃耀出時代的光芒。(文/李承楊 圖/廈煙公司 線索提供/林曉鈺 洪順昌 吳耿赫)
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