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小投入撬動大效能  傳統制造企業走出數智化轉型低成本路徑

2026年05月20日15:48 |
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從最初預算數百萬元到最終實際投入較低成本,系統故障率截至目前降至0、數據採集效率提升93%、硬件資源利用率提升267%……截至2026年5月,福建中煙龍岩金葉復烤有限責任公司(以下簡稱金葉公司)打葉復烤中控系統升級改造項目已連續穩定運行超8個月,用“小投入撬動大效能”的實踐,為企業數智化轉型探索出一條可復制、可推廣的低成本路徑。

作為生產環節的“神經中樞”,金葉公司原有中控系統已運行13年,隨著行業數字化轉型要求不斷提升,“老中樞”的短板日益凸顯,不僅影響生產效率,也給產品質量穩定帶來隱患。

面對系統升級的迫切需求,金葉公司沒有走“推倒重來、高價採購”的常規路線,而是秉持“效能優先、精准投入”的原則,組建以企業技術骨干為主的自主研發團隊,確立了“硬件利舊、軟件升級、架構重構、安全加固”的改造思路。

“當時行業同類改造項目的普遍預算都在數百萬元以上,我們最初的預算也是居高不下,但團隊反復論証后認為,很多軟硬件還有利用價值,很多功能可以通過自主開發實現,沒必要為‘品牌溢價’買單。”項目負責人姜福煥介紹,正是這種“花小錢辦大事”的理念,讓項目團隊在技術路線上大膽創新,最終將總成本控制在僅為原計劃的13%,真正實現了“降本不降質、小投入大產出”。

技術人員對集控軟件進行安裝部署。姜福煥攝

技術人員對集控軟件進行安裝部署。姜福煥攝

項目團隊創新採用“七步閉環實施流程”和“三重安全屏障”,從硬件、架構、軟件、安全四個維度實現全面躍升,為生產系統打造了全新的“數智中樞”。硬件層面,資源利用率從15%提升至55%,顯著降低硬件投入成本,故障恢復時間從平均4小時縮短至30分鐘以內﹔架構層面,實現控制邏輯、數據處理、資源分配的分布式部署,系統可用性達99.99%,8個月連續測試無單點故障﹔軟件層面,數據採集效率提升93%,操作響應速度大幅提升﹔安全層面,重構工控網絡安全區域,從源頭阻斷非法接入和惡意攻擊,有效提升集控網絡的安全性。

改造沒有停留在“能用就行”的基礎層面,項目團隊結合企業生產實際需求,自主開發了四大個性化應用功能:PLC網絡診斷實現故障精准定位,自動識別節點離線、鏈路中斷等異常,有效縮短了故障排查時間﹔參數趨勢分析提前預警工藝指標波動,對片煙溫度、水分等關鍵指標的波動風險提前進行預警,有效縮小煙葉質量波動范圍﹔酶制劑畫面集成打破不同工序間的數據孤島,工序協同效率提升30%以上﹔異常報警分級分類實現精准推送,確保關鍵報警信息無遺漏、零延遲傳遞,生產響應速度大幅提升。

生產現場調試與驗証。姜福煥攝

生產現場調試與驗証。姜福煥攝

此次升級不僅是系統的迭代,更是企業自主運維能力的“練兵場”。項目實施過程中,金葉公司構建起“理論培訓+模擬演練+項目實操”的人才培養體系,培養出4名集控系統自主運維人員,實現了集控系統的自主維護,徹底擺脫了對外部廠商的技術依賴。

“以前系統出問題,要等廠商工程師上門,少則半天多則幾天,現在我們自己的團隊10分鐘就能定位故障,半小時內解決問題。”企業管理部負責人介紹,公司還建立了完善的應急響應預案,定期開展實戰演練,故障平均修復時間控制在30分鐘以內。

金葉公司的實踐打破了“數字化轉型必須高投入”的刻板認知,通過自主創新、資源復用、精准施策,用遠低於行業平均水平的投入實現了核心生產系統的跨越式升級,為更多傳統制造企業的數字化升級提供可借鑒的實踐經驗。(姜福煥 黃志琦 張哲涵)

(責編:江葦杭、劉卿)

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