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小投入撬动大效能  传统制造企业走出数智化转型低成本路径

2026年05月20日15:48 |
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从最初预算数百万元到最终实际投入较低成本,系统故障率截至目前降至0、数据采集效率提升93%、硬件资源利用率提升267%……截至2026年5月,福建中烟龙岩金叶复烤有限责任公司(以下简称金叶公司)打叶复烤中控系统升级改造项目已连续稳定运行超8个月,用“小投入撬动大效能”的实践,为企业数智化转型探索出一条可复制、可推广的低成本路径。

作为生产环节的“神经中枢”,金叶公司原有中控系统已运行13年,随着行业数字化转型要求不断提升,“老中枢”的短板日益凸显,不仅影响生产效率,也给产品质量稳定带来隐患。

面对系统升级的迫切需求,金叶公司没有走“推倒重来、高价采购”的常规路线,而是秉持“效能优先、精准投入”的原则,组建以企业技术骨干为主的自主研发团队,确立了“硬件利旧、软件升级、架构重构、安全加固”的改造思路。

“当时行业同类改造项目的普遍预算都在数百万元以上,我们最初的预算也是居高不下,但团队反复论证后认为,很多软硬件还有利用价值,很多功能可以通过自主开发实现,没必要为‘品牌溢价’买单。”项目负责人姜福焕介绍,正是这种“花小钱办大事”的理念,让项目团队在技术路线上大胆创新,最终将总成本控制在仅为原计划的13%,真正实现了“降本不降质、小投入大产出”。

技术人员对集控软件进行安装部署。姜福焕摄

技术人员对集控软件进行安装部署。姜福焕摄

项目团队创新采用“七步闭环实施流程”和“三重安全屏障”,从硬件、架构、软件、安全四个维度实现全面跃升,为生产系统打造了全新的“数智中枢”。硬件层面,资源利用率从15%提升至55%,显著降低硬件投入成本,故障恢复时间从平均4小时缩短至30分钟以内;架构层面,实现控制逻辑、数据处理、资源分配的分布式部署,系统可用性达99.99%,8个月连续测试无单点故障;软件层面,数据采集效率提升93%,操作响应速度大幅提升;安全层面,重构工控网络安全区域,从源头阻断非法接入和恶意攻击,有效提升集控网络的安全性。

改造没有停留在“能用就行”的基础层面,项目团队结合企业生产实际需求,自主开发了四大个性化应用功能:PLC网络诊断实现故障精准定位,自动识别节点离线、链路中断等异常,有效缩短了故障排查时间;参数趋势分析提前预警工艺指标波动,对片烟温度、水分等关键指标的波动风险提前进行预警,有效缩小烟叶质量波动范围;酶制剂画面集成打破不同工序间的数据孤岛,工序协同效率提升30%以上;异常报警分级分类实现精准推送,确保关键报警信息无遗漏、零延迟传递,生产响应速度大幅提升。

生产现场调试与验证。姜福焕摄

生产现场调试与验证。姜福焕摄

此次升级不仅是系统的迭代,更是企业自主运维能力的“练兵场”。项目实施过程中,金叶公司构建起“理论培训+模拟演练+项目实操”的人才培养体系,培养出4名集控系统自主运维人员,实现了集控系统的自主维护,彻底摆脱了对外部厂商的技术依赖。

“以前系统出问题,要等厂商工程师上门,少则半天多则几天,现在我们自己的团队10分钟就能定位故障,半小时内解决问题。”企业管理部负责人介绍,公司还建立了完善的应急响应预案,定期开展实战演练,故障平均修复时间控制在30分钟以内。

金叶公司的实践打破了“数字化转型必须高投入”的刻板认知,通过自主创新、资源复用、精准施策,用远低于行业平均水平的投入实现了核心生产系统的跨越式升级,为更多传统制造企业的数字化升级提供可借鉴的实践经验。(姜福焕 黄志琦 张哲涵)

(责编:江苇杭、刘卿)

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